3月18日,國家能源集團神東煤炭技術研究院對《神東礦區選煤廠全過程深度降介耗系統開發與應用》項目成果進行總結。該項目成果使石圪臺選煤廠末煤系統每年節約介質費用45萬元,末精煤水分降低約0.8個百分點,加介勞動強度降低1/3以上,提升了精細管理水平,為選煤廠高質量發展提供技術支撐。
《神東礦區選煤廠全過程深度降介耗系統開發與應用》項目,旨在研究神東礦區選煤廠重介分選過程介質遷移規律,以全流程系統強化脫介為核心,開發厚煤層高效脫介噴水系統,研發磁選尾礦二次回收設備,降低介質消耗,增加企業經濟效益。
項目獲得了神東洗選中心13個生產系統的介質損耗特征及遷移規律,提出了基于“磁性組成”的介質質量的評價方法;開發了單孔軸向扇形耐磨噴頭,采用穿透型與分散型聯合噴水系統將篩上磁性物含量降低至0.1千克/噸以下;研發了高梯度通過式多盤式磁盤機,將尾礦的磁性物含量降低至0.05%,磁性物回收率達到50%以上;構建了粗掃聯合的介質梯級回收工藝,通過分段作業將選煤廠介質消耗降低了15%以上。
接下來,項目成果將同步應用至哈拉溝選煤廠、補連塔選煤廠,在降低全廠介耗的同時,降低商品煤水分,助推選煤廠高質量發展。
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