3月28日,國家能源集團平莊煤業元露天礦排土機1臂大一字托輥技改成功,有效降低了設備故障率,減少了人工投入,提高了工作效率。
雨雪季節,排土機在作業過程中,經常遇到物料濕、粘等情況,當膠帶回轉經過1臂大一字托輥時,帶下的物料便全部堆積在它正下方的鋼梁上,堆滿后,泥土便將一字輥完全包裹,使其無法轉動,導致膠帶磨損十分嚴重,如不及時清理,極易發生膠帶撕裂、火災等事故。此前,當物料堆積嚴重時,為保障安全作業,特指派專人監護運轉,一但一字托輥不轉,便立即停機清理。而停機清理也是個“老大難”問題,由于一字托輥在膠帶的正下方,離地面有5m的距離,人員清理的過程中,需借助安全帶等一系列輔助用具,然而因為行走空間有限,作業區域狹小,導致工作人員作業極其困難,通常清理一次,至少需要2人輪流作業,且時間在30分鐘左右才可完成。不僅加大了人員的勞動強度,還存在安全隱患。此外,一字托輥是1臂更換最頻繁的托輥,因受物料影響,曾多次出現一天更換一次的情況,每年總計需更換一字托輥10余次。針對這一難題,該煤礦技術人員經過多次現場討論和分析后,提出了將一字托輥前移的方案,使其不在鋼梁正上方,讓物料直接落地,不再形成堆積。首先技術人員通過測量找準托輥支撐點后,在兩側鋼梁同位置加裝焊接托輥支座;其次在距離上方膠帶160mm處加固拉筋,保證支座不變形,高低始終與膠帶平行,且支座本身具有自主伸縮功能,使上、卸托輥都極其便利。
技改成功后,由原來兩人30分鐘清料一次,減少到現在僅需一個人3分鐘即可完成,工作效率提高近10倍,并且從一年更換托輥10余次降低到一年只需更換2次,極大的節省了材料成本,達到了減人、降本增效的目的。
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