截至2月24日,國家能源集團焦化公司西來峰甲醇廠氧壓機系統安全生產180天,累計創造經濟效益48萬元,為企業科技創新工作提供源源不斷的技術支持。
該廠原設計由氮壓機為精脫硫升溫提供氮氣氣源,但是氮壓機打氣量較小,造成精脫硫升溫氣流分布不均勻,影響催化劑使用活性,而且延長了全系統開工時間。針對這一問題,該廠成立了課題攻關小組,經過技術論證并與設計院溝通后,對氧壓機管線進行了技術改造,在系統開工階段由氧壓機輸送氮氣,供給精脫硫裝置,有效提升催化劑升溫效率,縮短開工時間約8小時,按精甲醇產量30噸/時計算,可多產240噸,提高產品產量。
通過改造,在開工過程中,精脫硫氣流分布好,催化劑升溫均衡,使用活性好,縮短了開工時間,為企業增加了效益。
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