4月7日,國家能源集團準能集團設(shè)備維修中心自制走臺底座卡槽在495HR電鏟上使用了1000小時,效果良好,突破了進口U型卡鉗制約,實現(xiàn)了大型軸類部件固定卡國產(chǎn)化。
495HR電鏟運行過程中,設(shè)備震動大,極易導(dǎo)致天輪位置固定走臺底座U型卡鉗螺栓松動,螺紋損壞而報廢,由于該配件供貨周期長,且拆裝費時費力,造成設(shè)備長時間停機。針對此問題,該中心技術(shù)人員自制了固定卡槽。
該固定卡槽選用50號規(guī)格的槽鋼,通過測距、切割、打磨、拋光等工藝,得到與走臺底座圓軸相吻合的2個長200毫米的半圓切口卡片,再經(jīng)過測量、定位在卡片上開出2個直徑2厘米的孔,配合2塊擋鐵,制作成矩形卡槽,大大增加了走臺底座圓形軸桿接觸面的受力面積,且卡槽邊緣上的膠墊,起到良好的減震作用,可承受長時間震動載荷,提升了卡槽強度和韌性,實現(xiàn)了U型卡鉗國產(chǎn)化,同時,2個M18螺栓配合彈簧墊的使用,進一步增強了緊固螺栓預(yù)緊力,能有效防止走臺底座異常松動。
該卡槽制作方便、堅固耐用,且拆裝快捷、安全便利,不僅突破了進口配件制約,而且無需人員定期點檢,進一步減少高空作業(yè)風險和勞動量,預(yù)計一年可節(jié)約工時200小時,創(chuàng)效30多萬元。
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