2020年底,西南某風電場與金風慧能合作完成了6臺2.5MW機組換型改造。
今年上半年,技改機組的單臺平均發電量達到344.5萬千瓦時,是其余32臺未改造機組平均發電量的2.1倍,發電效率提升顯著。
機組發電量翻倍的背后,有著哪些技術創新點和方案設計上的考量?請跟隨該項目負責人——金風慧能風機優化產品線高級解決方案經理張辰源,一同抽絲剝繭,洞察其中的奧秘。
問:該風電場的機組出現了哪些問題,是由什么原因導致的?
張辰源:據SCADA數據顯示,在2014至2017年,這家風場的年等效可利用小時數,與項目可行性研究報告中的設計小時數相比,低了16.3%,可視為低效機組。
發電效率與設計指標發生較大偏差,最主要的原因是機組本身就存在設計缺陷和可靠性差的問題,這些問題隨著運行年份的增長逐漸暴露,發電機、變槳、偏航和主控系統均出現不同程度的故障及非正常磨損,導致停機次數增多,嚴重影響發電收入。
問:針對此類故障,部件級修復能否解決問題?
張辰源:風電場目前遇到的問題,已經嚴重威脅到風場的安全運行,而且機組故障點多、維修價值不大,從長遠看,部件級修復的有效性和經濟性并不高,難以徹底改變現狀。
問:做“上大壓小”是否可行?
張辰源:理論上,做舊機改造,直接替換為當前主流的大兆瓦風機,經濟性最佳。但在實際操作中,如果風場容量發生變更,需要按照新建風電場重新審批,審批時間漫長,且存在不確定性;
二是審批過后,原風電場享受并網時補貼電價,改造后的新風電場執行何種電價政策,目前還不明朗。
因此,這家風電場做“上大壓小”存在一定的可行性風險。
問:金風慧能為業主提供了怎樣的解決方案?
張辰源:這所風電場的基礎和塔筒設計冗余較大,做換型改造可以充分利舊,避免機位廢棄,減少風機爆破成本及不必要的土地問題。
統籌考慮以上因素,慧能團隊與項目業主共同商定,在充分利舊、全場并網容量不變的前提下,利用金風GW2500機組產品平臺對6臺停機次數較多的機組優先實施換型改造,盡早恢復正常運行,創造發電收入。
問:在技改方案的制定中,有哪些考慮因素?
張辰源:在方案制定過程中,我們做了大量、細致的技術評估,目的就是在保障安全的前提下,最大限度地減少業主投入成本,縮短實施周期,竭盡所能提升發電量。
參照設計圖紙和載荷分析結論,方案中保留了原有基礎和部分塔架,將輪轂高度從80米提升至82米,僅增加2米的過渡段,將原93米葉片替換為121米葉片。
這是在滿足載荷安全性要求下,最短的過渡段,以及可承載的直徑最大的葉片。
問:對于西南地區,有哪些特殊工況需要應對?
張辰源:我國西南地區,氣象條件多變,地形地貌復雜,尤其是該項目風場地處高海拔山地,空氣密度和壓強偏低、雷暴多發,相對濕度高、易產生冰凍、凝露現象,對機組的環境適應性構成嚴峻挑戰。
因此,在機組選型時采用了防冰凍、防雷、絕緣性能加強的高海拔機型,并針對散熱和防潮性能,進行了結構優化和配置加強。
首先,在制定塔基平臺改造方案時,新安裝的變流器、水冷器和主控等裝置集成在同一平臺,可提升機組維護的便利性;同時選用絕緣等級高的電氣元件,并安裝除濕系統。
在該項目中,為保障除濕效果、增加安全冗余,我們專門增大了除濕機的安裝密度,在機艙和箱變內部都安裝了除濕機,加強柜體密封,可以更好地保障機組穩定運行。
解決濕度問題,在做好基本的塔筒除濕和柜體密封之后,視項目情況和業主的需要,還可以對柜內的除濕設備升級,強化除濕效率。
強化除濕效率的進階解決方案
其次,在原有箱變重新利舊的基礎上,為提升機組安全性,將箱變外置到塔筒外的房艙內,與中壓柜和低壓開關柜集中放置,將電網高壓線路接入房艙,集裝箱接出690V電纜,連通塔筒內變流器。
問:除了硬件方面的技改,在軟件層面還有哪些技術升級?
張辰源:我們對原有風場的中控系統進行了整體升級,新增金風中央監控系統(SCADA)V5.0、能量管理平臺和協議轉換系統,把技改機組和原有機組的數據全部接入到金風中央監控,實現整個風場運行狀態的實時監視,以及自由報表生成、數據統計分析等功能,其智能化水平較原有中控系統有著“代差”級的提升。
而舊有的2.5MW機組拆除后,可作為其余未技改機組的備件進行保留,實現充分利舊。
原有機組拆除
問:該項目的技改方案能否應用在其他風場?
張辰源:當前的存量風電市場,大批兆瓦級以上風機已達到服役的中后期階段,因機組大部件發生老化、磨損,造成風場發電量損失的情況屢見不鮮,亟待增功提效。
與“拔舊換新”相比,這所風場所采用的等容更新技改形式,審批手續簡單,實施周期短,能從根本上解決低效機組故障率高、發電能力差、安全隱患多等問題,并最大限度減少項目業主的一次性投入,充分享受并網時補貼電價,縮短投資回收期,從而盤活低效資產,實現提檔升級。
評論