近日,清原抽水蓄能電站壓力鋼管彎管段制作正式投產生產質量、進度和安全趨于穩定,清原鋼管加工廠生產任務步入新階段。
遼寧清原抽水蓄能電站引水系統和尾水系統采用鋼管襯砌,由主管、岔管和支管組成,總量約為2.8萬噸,其中含18個彎管段,共計378節,重約3800噸。彎管管節數量多,制造難度大,傳統工藝效率低,以單節出廠的形式安裝壓力較大,水電六局清原項目部摒棄常規思路,大膽開拓創新,積極探索彎管制作全新工藝。
水電六局對彎管制作高度重視,提前半年開展前期技術規劃。在與業主、監理和總包部積極溝通后,擬定了多個方案,在各方認可后擇優敲定。壓力鋼管彎管段制作工藝優化從工序著手,主要包括鋼板下料采用定尺板套料,瓦片共邊切割;加勁環利用成型機卷制分兩瓣拼裝;在廠內將3節彎管組裝成大節整體;環縫焊接采用雙絲埋弧焊焊接。通過對彎管整體生產流水線的全面優化,相比傳統制造工藝,制作質量和產量大幅度提升,大節出廠方式也減小了鋼管安裝的進度壓力,目前生產強度可達每日3節,單元工程優良率達到99%以上。
彎管制造環節創新型工藝的應用,提升了產品質量和施工效率,為創優質工程夯實了根基,也為公司打造精細化管理優質品牌發揮了積極作用。
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