“三局地鐵,再創佳績”,水電三局盾構施工技術創新工作室成立9個月來,已取得各類科研獎牌、錦旗12項,QC成果16項,國家級專利證書授權6項等一大批榮譽,并應用到生產實踐中,有力有效助推工程建設和品牌建設。
自今年1月4日揭牌以來,水電三局盾構施工技術創新工作室依托重慶軌道交通27號線項目和西安地鐵2號線二期項目,從施工技術方面解決工程難點、重點問題,為后續工程積累寶貴的經驗,并通過科研項目、QC活動、創新等將成果轉化,助力地鐵項目取得新成效。工作室以職工為中心、技術為依托,以“師帶徒”為運行機制,實施“青老結對子”,開展了復合式TBM快速掘進與變形控制技術和大直徑復合式TBM再造技術、復合式TBM智能反饋與安全監控技術等攻關項目,促進科技進步和科技成果轉化。
在車站施工時,創新工作室成員考慮到TBM施工需要50/70噸龍門吊,現有地基承載力無法滿足龍門吊軌道基礎要求,需要在基坑兩側施工軌道梁,為此提出“龍門吊基礎與圍護結構擋墻合建”方案,縮短了建設工期,簡化了施工工藝,并節省了成本106.94萬元。
在TBM再制造方面,針對刀盤會因土質不均勻、掘進開挖面土壓不穩定、螺旋輸送機排土效果不理想等情況造成粘刀,為避免上述現象的發生,在刀盤的內側設置噴嘴,噴嘴噴出的水流進入開挖面,水流和土體經刀盤的混攪后提高了土體的流塑性,便于改良土體,更加方便刀盤進行掘進作業。研究的“一種TBM刀盤用噴嘴裝置”,降低刀盤泥餅產生概率,減少開倉清理次數,大大提高安全性,并申報授權專利。
在車站樁基施工過程中,孔口安全問題給樁基施工現場造成較大的安全隱患,項目部在普通樁基孔口防護措施的基礎上,進行創新,提出“鉆孔樁基孔口安全防護裝置”科技創新,降低現場人員安全風險,確保施工作業安全。針對因防水卷材自重或長時間風干等原因,致使卷材脫落或卷材拼縫處開膠,使得防水層斷接,對結構防水效果造成較大影響,為此提出一種基坑用防水卷材固定裝置,通過在基坑的頂部設置夾具,便于將防水卷材的端部固定在基坑的頂部,避免對防水卷材造成破壞,保障防水效果。
項目部先后榮獲業主2021年度“先進集體”榮譽稱號、“模范之家”榮譽稱號,并榮獲重慶市揚塵示范綠色工地稱號。創新工作的開展,為工程施工過程的安全性和實體工程質量的可控性保駕護航,不斷助力地鐵項目建設取得新成效,跑出項目建設“加速度”。
至此,寨山坪站交通導改、主體封閉施工、西永站燃氣管線遷改和圍護結構樁基施工提前完成,主體結構施工順利開展。寨山坪站基坑土石方開挖、主體結構基坑基槽驗收,大里程盾構始發井結構封頂、給水管線遷改、TBM始發等重難點任務順利完成。據悉,首臺及第二臺TBM始發,分別比計劃提前15天、10天。
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