5月17日,國家能源集團神皖能源銅陵公司2號爐爐頂整體柔性密封技術改造項目一次通過驗收,標志著該項改造工作圓滿完成。
該公司投產十三年,鍋爐爐頂大包內各屏式受熱面、各吊掛管以及前、后墻、兩側墻與頂棚管交接部位,因鍋爐運行膨脹、收縮、密封盒開裂等原因,導致部分密封結構損壞漏灰,造成大包內部積灰嚴重,嚴重影響鍋爐熱效率和安全環保要求。
根據鍋爐運行現狀,該公司采取三重不同結構的密封組合而成的整體柔性密封改造技術,從根本上解決鍋爐爐頂密封漏灰的缺陷。該公司將原大密封盒結構改造為小密封盒結構,密封盒縮短到管屏穿出頂棚管外約350mm處;密封盒板板厚3mm,材質為12Cr18Ni9;密封盒膨脹節為圓角,膨脹節鋼板厚度為2mm,材質為12Cr18Ni9,避免焊縫在直角對接焊接;密封板位置及尺寸與鍋爐結構相符,在進行密封結構改進的同時實現柔性密封。頂棚與側墻水冷壁密封結構由原雙Z型折板結構改進為分段式單Z型折板結構,Z型折板在垂直段采用波形板,板厚3mm,材質為12Cr1MoV。管排穿頂棚根部密封增加墊板材質為12Cr18Ni9,厚度不低于6mm,滿足現場實際要求。墊板與頂棚管及穿頂棚管留有足夠的間隙,保證管子的自由膨脹要求。
項目施工期間,該公司遴選精兵強將負責項目的管理協調和推進工作,科學編制施工方案,合理制定工期計劃,加強施工現場的安全技術管理,嚴格執行“三級”驗收制度,嚴格把控關鍵節點質量標準,高質量完成改造工作任務。項目實施后,達到鍋爐大包周圍無泄漏煙氣中的硫味、主再熱蒸汽、減溫水管道、各類吊桿等穿墻部位無泄漏;杜絕爐頂密封區域漏煙漏灰,保證爐頂密封范圍內積灰厚度小于10mm/年、爐頂密封范圍內粉塵濃度小于國家標準2mg/Nm3;鍋爐各種運行工況下無裂紋、無泄漏等技術要求。
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