焚燒處理是實(shí)現(xiàn)城市垃圾“資源化、無(wú)害化、減量化”的最有效途徑,但焚燒過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生氮氧化物等大氣污染物。在各種氮氧化物脫除(脫硝)技術(shù)中,選擇性催化還原(SCR)技術(shù)應(yīng)用最為廣泛,其核心是SCR脫硝催化劑。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè),由于其煙氣特殊性,國(guó)內(nèi)已有的普通中高溫催化劑無(wú)法適用,長(zhǎng)期被國(guó)外產(chǎn)品所壟斷。但不同于國(guó)外垃圾焚燒行業(yè),我國(guó)由于垃圾分類不徹底,焚燒后煙氣工況波動(dòng)大且成分較為復(fù)雜,進(jìn)口SCR脫硝催化劑穩(wěn)定性比較差、且運(yùn)行成本高,再加上催化劑單價(jià)高、項(xiàng)目投資也大,垃圾焚燒脫硝領(lǐng)域亟待一份中國(guó)化的解決方案。
創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力,北京華電光大環(huán)境股份有限公司聯(lián)合華北電力大學(xué)(北京)生物質(zhì)發(fā)電成套設(shè)備國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,通過(guò)自主創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研深度融合,成功研制出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的SCR平板式脫硝催化劑,打破了國(guó)外的技術(shù)封鎖,研制的多功能多溫區(qū)產(chǎn)品于2019年獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)和教育部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)等榮譽(yù)。針對(duì)垃圾焚燒行業(yè)煙氣特性,研發(fā)團(tuán)隊(duì)采用理論研究、實(shí)驗(yàn)?zāi)M和工程驗(yàn)證相結(jié)合的手段,深入研究并自主研發(fā)了適用于垃圾焚燒行業(yè)的專用脫硝催化劑,該產(chǎn)品于2021年1月在光大環(huán)保淳安垃圾焚燒項(xiàng)目上替換進(jìn)口催化劑并成功投運(yùn)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)溫度170℃,設(shè)計(jì)脫硝出口NOx≤50 mg/Nm3,氨逃逸≤3ppm。相比進(jìn)口催化劑阻力大、解析頻繁、氨逃逸高等問(wèn)題,華電光大研發(fā)的垃圾焚燒行業(yè)專用脫硝催化劑體現(xiàn)出了以下幾方面優(yōu)勢(shì):
阻力小,風(fēng)機(jī)電耗低
光大垃圾焚燒項(xiàng)目SCR脫硝系統(tǒng),(進(jìn)口催化劑)在項(xiàng)目投運(yùn)初期的壓降為0.9kpa,運(yùn)行后期達(dá)到1.3kpa,更換完華電光大催化劑后壓降為0.23kpa,因壓力降產(chǎn)生的電耗每天可節(jié)約1000多度,若每度電電費(fèi)按0.65元計(jì)算,每年可節(jié)約20萬(wàn)元。
活性高、氨逃逸低
華電光大研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)催化劑表面形貌與活性組分賦存形態(tài)的調(diào)控、助劑配方和制備工藝的改進(jìn)等手段,成功解決了中溫SCR脫硝催化劑在垃圾焚燒煙氣中脫硝活性低、硫中毒和堿中毒等難題。本項(xiàng)目替換完進(jìn)口催化劑之后,氨逃逸的月均值由原來(lái)的最高5.38 mg/Nm3(平均3.55 mg/Nm3)降低到了0.11mg/Nm3。
本項(xiàng)目驗(yàn)證了國(guó)產(chǎn)催化劑在垃圾焚燒行業(yè)的可行性,為垃圾焚燒行業(yè)提供了一份國(guó)產(chǎn)化的低溫、節(jié)能、高效的解決方案,同時(shí)也為其他特殊領(lǐng)域煙氣脫硝催化劑的設(shè)計(jì)和選型提供了一份案例。未來(lái),華電光大將繼續(xù)以技術(shù)為根、誠(chéng)信為本的理念,以強(qiáng)大的研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力再接再厲,在“碳達(dá)峰、碳中和”的背景下,開(kāi)發(fā)出更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品為環(huán)境治理貢獻(xiàn)更多的力量。
評(píng)論