面對市場寒冬期,電建核電公司立足實際,不斷激發(fā)員工潛能,鼓勵技術(shù)人員在工程實踐中創(chuàng)新和改進,提高工作效率,促進施工生產(chǎn),取得了良好成效。
該公司承建的國和一號項目綜合管廊為地下結(jié)構(gòu)形式,總長兩公里,為便于后期內(nèi)部安裝管道及電纜橋架,側(cè)壁預(yù)埋約3000余套鋼套管。在未安裝正式管道前,每逢下雨或其它原因?qū)е碌牡叵滤簧撸叵滤銜商坠芰魅牍芾葍?nèi)部形成積水,帶來安全隱患及施工不便。
由于核電項目一般施工工期長,此類套管必須采取臨時封堵方案止住滲水,以保證內(nèi)部施工不受影響。常規(guī)封堵多采用砌磚抹灰方式,即用磚砌體填塞套管水泥砂漿抹面。由于綜合管廊內(nèi)部屬于受限空間,砌磚抹灰物料運輸困難,施工難度大且占用施工人員也較多,封堵效果差,資金投入高。
該公司技術(shù)人員采取頭腦風(fēng)暴法集思廣益,最終巧妙采用了橡膠氣囊法,根據(jù)套管的內(nèi)徑尺寸,選用對應(yīng)的氣囊,將氣囊放置于套管內(nèi),使用打氣筒對氣囊進行充氣,直至氣囊膨脹塞滿整個套管,這樣氣囊便與套管內(nèi)壁實現(xiàn)緊貼效果,進而達到阻斷水的目的。
由于綜合管廊內(nèi)部環(huán)境無風(fēng)、無光,能有效防止橡膠氣囊老化現(xiàn)象,使用壽命長,且氣囊與不光滑的套管內(nèi)壁無縫貼合斷水效果好,氣囊安裝、充氣一人即可完成操作,省時省力。橡膠氣囊移除只需將氣嘴打開即可,可循環(huán)使用,無清理施工垃圾的煩惱。
評論